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塔采一厂找堵水转抽联作一体化增油超万吨
2013-09-02 10:46:21
 

据中国石化新闻网报道:西北油田分公司塔河采油一厂不断深化油藏基础认识,加速科研成果转化,水平井堵水转抽联作一体化管柱成功投用后,实现了找水、堵水、转抽三种工艺有机结合,同时转抽时不动管柱,节约了修井时效和作业费用。截止目前该厂已成功实施工艺11井次,实现堵水累增油10291吨。

    “2011年TK950H井通过作业使用找堵水转抽联坐技术,当年增油4490吨,作业费节约50万元,产生经济效益1327.3万元,现在该井的日产还稳定在10吨,新技术为老区稳产找到了一条有效途径”。该厂油研所所长刘培亮高兴的说。

    塔河采油一厂拥有7个主力底水砂岩油藏区块和11个弱能量砂岩油藏区块,共有水平井195口,占18个区块总井数的65.7%。水平井日产油1184.1吨,占总井数日产油的70.9%。

    “经过长期生产,大部分水平井已进入中高含水期,综合含水已达75.8%,水的问题严重制约了油田的开发效果,这部分低产低效井亟需治理恢复产能。”副所长李满亮说。

    由于高含水导致的低产低效水平井,产量小于5吨,比例由2008年的11%,上涨到目前的53%。

    面对 严峻的上产形势,油藏技术人员积极创新,大胆实践,在摸索中不断总结经验,加速了技术成果的现场应用。通过分析,大家认为前期该厂利用PNN、PND、产 液剖面测井等进行水平井找水,但找水对井筒要求高、实施难度较大,且测井前需作业,施工风险相对较大和费用昂贵。而根据找水结果采用机械或化学方式进行堵 水,作业周期长,投入高,施工风险高,特别是采用机械卡封后期处理难度大,打捞成功率低,封隔器无法通过常规钻磨处理至井底,作业周期长,且容易造成井下 事故。

    不断深化的水平井找堵水理论与实践为成功奠定了基础,在 此过程中,采油一厂技术人员针对分段射孔水平井,爬行器测井费用高、风险大,机械桥塞卡封技术处理桥塞风险高,整体费用高的缺点,积极公关,创新思路,研 究出利用封隔器实现一趟管柱找水、堵水、转抽的新技术,并取得了良好的效果。该工艺完全自主设计,实现了一趟封隔器管柱多次利用,提高了作业时效,减少了 作业频次,节约了作业成本,为水平井类似措施作业实现增油增效提供了新途径。


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